发动机长径比较高,注意侵蚀燃烧问题,控制燃通比60以下
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车
P-Rocketer 红色的氧化铁 ht-aero
寒假期间设计了一个50mm乘310mm的发动机。
金属壳体使用的是6061铝合金,壁厚2.5mm,设计室压5.5Mpa,安全系数4 ,发动机外径50mm,总长度310mm,燃料直径40mm,总长度220mm,燃料采用knsb推进剂,发动机采用酚醛衬层加石墨喷管(热等静压石墨),堵头采用h13钢。
上一下计算数据
出口气压设置在了110Kpa,略微欠膨胀容易上室压些
以下是喷管设计图纸
大家请忽略上面标的材质,石墨喷管和衬层中间要留0.1mm的公差,图纸里没标,回头大家改一下就行。
下面是结构示意图(由于酚醛没有找到合适的材质,就用木头材质代替了)
流体仿真,只找到了中间截屏的一张,完全的视频找不到了(悲!)
下面上一些成品照片
P-Rocketer的帅照
2024年2月20号进行了发动机的第一次试车,地点选在了工厂附近的荒地。
video_20240229_214627_edit.mp4 点击下载
video_20240229_214537_edit.mp4 点击下载
工作时火焰形状正常,有稍许的欠膨胀
2024年2月21号晚进行了发动机的第二次试车
video_20240229_214802_edit.mp4 点击下载
video_20240229_221215_edit.mp4 点击下载
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4月9日补一个加点火药的试车视频
lv_0_20240406211042.mp4 点击下载
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喷管的烧蚀情况和前后对比
TG-2024-02-20-013559160.mp4 点击下载
第一次试车隔热层有燃气泄漏,导致工作完温度在几百度以上,第二次试车加了密封圈,工作完之后,在30秒内飙升到了80多度
积碳情况
石墨喷嘴没有任何烧蚀
本次比较失败的地方,单反相机带了,但电池没带,两次试车的时候没有添加点火药,导致出现了一定的侵蚀效应。
请大家多多指点!
[修改于 7个月13天前 - 2024/04/09 00:40:25]
引用Trinitrotoluene发表于1楼的内容发动机长径比较高,注意侵蚀燃烧问题,控制燃通比60以下
ok,谢谢指导
請問你的計算數據中,燃料為"KNSB(細)"這個(細)是什麼意思?
此型发动机性能中规中矩,上箭两次,最好一次(Xhang的火箭)冲上了1km以外。
顺便补一个 七月初Xhang同学帮助的第三次静态试车
mmexport1725441034618.mp4 点击下载
感谢Xhang~(抖音快手都能搜到)
推力曲线如图所示
根据推力曲线可得侵蚀燃烧严重,后期希望在生产一批新的50系列发动机或者改变孔形解决。
时段 | 个数 |
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