这个太吓人了,10厘米粗的KNSB。。。
大尺寸KNSB的机械性能缺乏资料,当烧薄的时候,恐怕是会碎裂的,碎裂就引起爆炸。
大尺寸的药柱,材质必须有较高的机械强度,关注弹性模量/弹性极限和抗拉强度,产生应力的因素要小。
之前成功制作并多次成功试车了全碳钢制作的70mm级knsb固推,且发射并回收成功,但是由于自身过重(空重已经达到4kg+
导致飞行高度不尽人意。)于是进行更大尺寸的发动机制作
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预计最大室压8Mpa
使用7075航空铝作为主体
一开始打算用pvc管作为隔热层,但是只找到一家有合适尺寸的,然而卖家虚标尺寸,还以‘人工测量误差’的理由拒绝退货,很无语,算了不说它了,继续~~
pve厚度无法满足设计需要,只好另换材料。但是几乎所有管材都没有合适尺寸,只好自己用耐火牛皮纸和高温胶卷成纸管
效果还不错的其实,很硬,踩在上面也没有明显形变
找的当地车工加工的喷口,并没有按照提供给他的图纸加工。。不过误差还好不大。。。
大小对比(这里喷口并未安装,只是对比尺寸
使用卡簧固定,并用氟胶圈搭配高温排气管胶进行密封
knsb我没找到合适的方法打星孔,依然采用圆形内孔,在浇筑时使用特氟龙棒制作内孔、
在其中加入了1%的氧化铜作为催化剂
空重4.2kg, 装药3.1kg ,整体重7.5kg上下
总装完成后的拍了张照,哈哈
由于是第一次使用这种隔热材料,并且外壳为7075铝,所以风险较大,未使用试车台进行推力测试(怕笔记本被炸飞
studio_video_1634943301540.mp4 点击下载
喷口欠膨胀了有点,头部隔热层密封漏掉了,头部的铝管受到高温燃气冲刷,发生严重破损
尸体也不知道飞到哪里去了,不过还好周围都是树林和田地,找了几十分钟也没找到,只好放弃了(呜呜呜X﹏X
这个太吓人了,10厘米粗的KNSB。。。
大尺寸KNSB的机械性能缺乏资料,当烧薄的时候,恐怕是会碎裂的,碎裂就引起爆炸。
大尺寸的药柱,材质必须有较高的机械强度,关注弹性模量/弹性极限和抗拉强度,产生应力的因素要小。
我觉得做楼梯扶手的粗薄的不锈钢管,比这个厚铝管耐高温多了,相比较还能更轻一些。
又一个疑似危险误导言论。粗薄不锈钢管的思路倒是没有错,但是楼梯扶手那是有缝管,很容易出各种问题,应避免使用,除非有充分的论证和试验。一般还是无缝钢好一些。
不过我个人认为这个发言虽然是危险误导,但是情有可原,毕竟置顶帖里面好像对发动机和试车的安全规范比较少,下一步可以加强这方面的建设?
80以上的发动机不建议使用糖做粘合剂,因为它没有力学性能和抗高温性,发动机工作后热很快传到壳体 导致药柱软化或者断裂 迅速增大燃烧面积 并超压。发动机壳体并不是也厚也安全 相反也厚反而增加了抗压上限 如果药柱不能稳定燃烧那时想当容易产生高压爆裂的。固机之所以爆 是因为药柱不能按设计的去稳定燃烧。还有密封性能也非常重要,我曾经做了两个一模一样尺寸的80发动机 使用Ap-HTPB燃料 一个是铝壳一个是复合材料 铝壳的堵头密封没有做好发动机工作后屁股开始冒烟接着两头燃烧 但并没有爆裂。复合材料的改进了密封结构结果和其它小发动机一样工作得很顺畅 并测得相关数据。我很好奇楼主为什么不愿意尝试液体橡胶做粘合剂,比如CPU(浇注弹性体聚氨酯)聚醚和HTPB. 液体橡胶固话后有一定弹性不会非常硬与脆 抗温也比糖粘合剂高。在我印象里固机设计好制作有质量保证 那是非常安全的。最后既然是科学实验一定不能少了必要的试车工具 仪器… 。
够暴力啊,有做理论计算吗?装箭射高大概多少啊?
ps:按天朝法律讲,装药1Kg以上可能违法,楼主要小心一点
这个太吓人了,10厘米粗的KNSB。。。
大尺寸KNSB的机械性能缺乏资料,当烧薄的时候,恐怕是会碎裂的,碎裂就引起爆炸。
大尺寸的药柱,材质必须有较高的机械强度,关注弹性模量/弹性极限和抗拉强度,产生应力的因素要小。
这个太吓人了,10厘米粗的KNSB。。。大尺寸KNSB的机械性能缺乏资料,当烧薄的时候,恐怕是会碎裂...
倒是可以测定一下KNSB的力学性能数据,然后对于典型应用环境跑跑仿真。
要是能找到靠谱的数据源,我过两天可以整一个KNSB发动机工作状态下药柱受力仿真出来。有数据的同志能否帮忙提供一下?包括杨氏模量,泊松比,屈服强度等
都金属机做到这个尺寸了就不能搞个好点的试车台吗
这3mm变2mm还敢说测量误差也够离谱的
如此大规格的发动机连内弹道计算都不做,哪怕用“素”的knsb在论坛上随意可以下载到的模拟软件里算一下,也可以让设计有一些依据。试车不好好固定甚至飞走,简直是在胡搞,挖个坑竖着插地里都不肯么
如此大规格的发动机连内弹道计算都不做,哪怕用“素”的knsb在论坛上随意可以下载到的模拟软件里算一下...
做过模拟的啊,我没往上传截图,用模拟数据把飞行仿真都做过了
如此大规格的发动机连内弹道计算都不做,哪怕用“素”的knsb在论坛上随意可以下载到的模拟软件里算一下...
试车台另一端是7mm的钢底板,顶在一块混凝土上的(拆迁遗留)大半都在土里,虽然也发生了位移,但是试车后,试车台仍位置并没有很大变化。只是发动机由于头部破裂把固定的尼龙绳烧断,自己向斜上方飞出去了
如此大规格的发动机连内弹道计算都不做,哪怕用“素”的knsb在论坛上随意可以下载到的模拟软件里算一下...
不过设计扩张段的时候没有考虑到燃烧面积增大的问题,导致中后期有很明显的欠膨胀,这的确是设计失误.....
看上去100mm挺恐怖的,太牛了,不过不是很能明白你这固定方式是如何完成的
80以上的发动机不建议使用糖做粘合剂,因为它没有力学性能和抗高温性,发动机工作后热很快传到壳体 导致药柱软化或者断裂 迅速增大燃烧面积 并超压。发动机壳体并不是也厚也安全 相反也厚反而增加了抗压上限 如果药柱不能稳定燃烧那时想当容易产生高压爆裂的。固机之所以爆 是因为药柱不能按设计的去稳定燃烧。还有密封性能也非常重要,我曾经做了两个一模一样尺寸的80发动机 使用Ap-HTPB燃料 一个是铝壳一个是复合材料 铝壳的堵头密封没有做好发动机工作后屁股开始冒烟接着两头燃烧 但并没有爆裂。复合材料的改进了密封结构结果和其它小发动机一样工作得很顺畅 并测得相关数据。我很好奇楼主为什么不愿意尝试液体橡胶做粘合剂,比如CPU(浇注弹性体聚氨酯)聚醚和HTPB. 液体橡胶固话后有一定弹性不会非常硬与脆 抗温也比糖粘合剂高。在我印象里固机设计好制作有质量保证 那是非常安全的。最后既然是科学实验一定不能少了必要的试车工具 仪器… 。
建议同志们回顾一下XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/84644与XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85456两帖,学习管理员同志指示精神,避免重蹈前人覆辙。
楼主用纸管隔热是个阴间操作,就是不用隔热层也比用纸管强
knsb+CuO催化 100mm发动机
说实在的,这个尺寸随便做个rnx都香得离谱奥
模拟软件确实已经烂大街了,不妨先小规模测试一下再装机,对自己的钱包和发动机都好
尽管如此,我个人还是不推荐这种随便往里加东西的行为
还是那句,take care of yourself and be well
我觉得做楼梯扶手的粗薄的不锈钢管,比这个厚铝管耐高温多了,相比较还能更轻一些。
我觉得做楼梯扶手的粗薄的不锈钢管,比这个厚铝管耐高温多了,相比较还能更轻一些。
又一个疑似危险误导言论。粗薄不锈钢管的思路倒是没有错,但是楼梯扶手那是有缝管,很容易出各种问题,应避免使用,除非有充分的论证和试验。一般还是无缝钢好一些。
不过我个人认为这个发言虽然是危险误导,但是情有可原,毕竟置顶帖里面好像对发动机和试车的安全规范比较少,下一步可以加强这方面的建设?
应该架设一台远景相机,好监控这玩意飞哪里去了
买钢料找人焊一个坚固的试车固定架顶多就几百块钱,有个这玩意不至于发动机飞走,最怕砸到人。
knsb+CuO催化 100mm发动机说实在的,这个尺寸随便做个rnx都香得离谱奥模拟软件确实已经烂...
一名火箭爱好者制作了一个100mmKNSB发动机,这是他的大脑发生的变化......(误
兄弟,你这铝管是多厚的啊?我也刚加工出药柱直径50mm的铝合金发动机厚度是4mm的,模拟了一下有7兆帕,也用壁厚软件算过可以承受这个压力,看到你这个心里没有底气了
请问,knsb燃料可以用7075铝材来做喷嘴不?
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