刚车出的发动机(科创基金项目)
17031152016/09/04喷气推进 IP:广东
发动机刚车出来,分享一下喜悦
管体使用7075铝,喷头和堵头为45#钢。喷然比335,扩张比15.
理论计算
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[修改于 8年3个月前 - 2016/09/06 22:21:28]

来自:航空航天 / 喷气推进
11
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~~空空如也
warmonkey
8年4个月前 IP:广东
825221
恭喜完工!期待试车数据
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麒麟
8年4个月前 IP:海南
825254
很漂亮。期待试车
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1703115作者
8年3个月前 IP:湖南
825260
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恭喜完工!期待试车数据
试车将在下周进行,Knsu燃料,扩张比15
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虎哥
8年3个月前 IP:四川
825277
看起来好像是铝件?喷口有嵌耐热材料吗,能否扛住燃气烧蚀?
请按老规矩,发设计依据。
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1703115作者
8年3个月前 IP:湖南
825322
引用 虎哥:
看起来好像是铝件?喷口有嵌耐热材料吗,能否扛住燃气烧蚀?
请按老规矩,发设计依据。
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c171219405
8年3个月前 IP:重庆
825327
内压是不是过大了,20mpa…………
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虎哥
8年3个月前 IP:四川
825328
工作时间不到1秒,烧蚀问题可能是次要的。但是工作压强比较高,需根据材质和热处理情况校核耐压,并做水压试验。KNSU燃速本来就受工艺条件影响大,而且强度低高压下容易碎裂,设计这么高压强不安全。如果工作时间再长些,要考虑结构件的耐热问题,金属材料在高温下强度会显著下降,具体需根据传热计算来预估,必要时采用隔热措施。
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FROZEN巨擘
8年3个月前 IP:江苏
825329
建议减小喷燃比,20MPa完全没必要,固体发动机内压一般都在7MPa左右,此发动机建议选择更小的设计内压。  
另外这个铝壳的最大承压是多少?20MPa感觉已经吃透了安全余量。  
还有铝机的热防护是最困难的,没有特别设计,发动机基本是完蛋,被烧穿,特别是两边堵头连接的地方。
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1703115作者
8年3个月前 IP:江西
825358
引用 FROZEN巨擘:
建议减小喷燃比,20MPa完全没必要,固体发动机内压一般都在7MPa左右,此发动机建议选择更小的设计内压。  
另外这个铝壳的最大承压是多少?20MPa感觉已经吃透了安全余量。  
还有铝机的热防……
已收到,会进行更加详细的试车
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1703115作者
8年3个月前 IP:江西
825361
引用 虎哥:
工作时间不到1秒,烧蚀问题可能是次要的。但是工作压强比较高,需根据材质和热处理情况校核耐压,并做水压试验。KNSU燃速本来就受工艺条件影响大,而且强度低高压下容易碎裂,设计这么高压强不安全。如果工作时……
谢谢kcer的建议,lz在试车前会注意喷管和堵头的连接,隔热措施已经完成热防护已经比较成熟,7075铝管屈服强度455Mpa。会考虑使用传热计算重新计算耐压。
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2014/11/03注册,3年5个月前活动

1703115,17岁火箭工程师,远征系列探空火箭总设计师。

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