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约找到 3821 条结果,耗时 0.277 秒
几种简单实用的延时开伞发动机示意图
ABC
16年4个月前
回复于喷气推进
内容:我还未发现论坛上有其它人成功实现过,其中的难题可见一斑.好,在这里,我希望让每个人都能成功尝试一下延时开伞的技术乐趣 A图说明: 燃料:使用的是端面燃烧的KNSU, 端面燃烧药柱好处是制作简单无需内孔,推力时间长且非常均匀,,缺点是要求燃料高燃速,推力较小, 需要把喷口做成小直径,增加了点火难度.燃料可以直接浇入发动机,与外壳紧合达到限制侧面燃料的效果,但很容易产生缺陷, 最好还是先浇入纸筒做成药柱,再装入发动机.延时剂:,外壳为20MM 耐压2MP的PVC给水管, 经缩口处理, 粘土喷管,喷口直径为2.5MM静力测试测得推力为4N, 与一般发动机不同, 从始到终推力都为4N延时剂比较麻烦,通常小火箭需要2-4S的延时,而作为堵头我们希望长度至少做到内径的一半
探讨发射小卫星的可行性及路线图问题
hefanghua
14年1个月前
回复于喷气推进
内容:预计时间不超过1年第三步,设计研发真实火箭发动机,测试其推力及工作时间。
固体火箭发动机试车台
viscosity
8年9个月前
回复于喷气推进
内容:既然是小发动机,那么大个滑车,时间常数会变长吧,推力变化的细节就会减少。
Re:回 14楼(拔刀斋) 的帖子
拔刀斋
13年5个月前
回复于喷气推进
内容:看视频持续运行没有出现明显的推力衰减,催化剂冲刷的问题基本突破了,祝贺!
交作业~喷管喉部面积计算补丁.exe,求批改
Currying
10年1个月前
回复于喷气推进
内容:引用 mark42:设计发动机时,设计要求里就有耐压,总冲,推力这3样,因为发动机工况已知,所以要根据发动机来确定药柱尺寸(喷燃比),这里有坛子上的一篇文献,建议一起讨论下 你发出的这本教材我大概看了看
新手!准备做固体火箭发动机!
百年海军
10年0个月前
回复于喷气推进
内容:如果是自己做的,试错还好,购买的商品存在缺陷怎么能图便宜呢,如果因为这个推力锐减,浪费了全部工作,孰多孰少?
发帖问金属发动机细节问题...话说很多年不见ABC了?
lovehongkong
15年6个月前
发表于喷气推进
内容:还是本来只应该运用到PVC发动机呢又比如,我现在打算用无缝钢管做发动机,那么如果先做地面推力试验发动机还能继续使用吗?
谁能教我这个火箭如何发射???
ltl
15年3个月前
发表于喷气推进
内容:,含有大量白乳胶502,总重约1kg左右(也许更轻)求硝糖用量,燃料工艺(由于可装载燃料空间巨大,且呈长条形,故不适于使用普通中空药柱),长时间工作喷口工艺,总冲量,发射高度,水平发射飞行距离,助推器推力平衡控制方式
有关于液氧、液氢火箭背包的可行性
13721225643
12年1个月前
发表于喷气推进
内容:晚上失眠,想到可以用液氧+液氢做一个火箭背包采用两台或以上的液机驱动,一是增强推力,二是在一台熄火时依然能安全迫降;搭载保温处理的高压钢瓶来储存液氢和液氧,需要配备控压阀,在挥发气体压力达到上限时自动减压
国内民营航天企业“天兵科技”测试“天龙三号”液体火箭
太空来电
8个月21天前
发表于喷气推进特殊话题: 时事时政
内容:受试的第一级直径3.8m,总推力820吨,采用9台液氧煤油发动机。
液体发动机低压燃料装机测试
leeqingyang
13年6个月前
发表于喷气推进
内容:其瞬间测试平台晃动,证明有一定推力
自制小涡喷有一段时间了,发帖报告
电子Q
6年5个月前
回复于航空技术
内容:达不到我们所需要的压比和流量的要求...3D打印的结构不是很稳定,youtube上倒是有毛子用的金属电压气机你的串联涵道和离心压气机本质上可以算一级轴流风机配上离心式压气机(如果给涵道加上静子的话),还是存在上述的涡轮功不足的问题,推力不可与涡喷相提并论
KC3025申请科创B基金(修订版
novakon
10年1个月前
发表于科创基金
内容:很久以前曾自制固体燃料火箭,懂基本的化学知识和物理原理,为探空火箭活动设计过多种电子测试设备,包括推力测量仪器和探空火箭航电系统。
回 10楼(skyline) 的帖子
power_rdx
11年11个月前
回复于电磁炮
内容:对于理论极速来说,是不需要考虑加速度的,决定极速的是推力阻力比。
内弹道仿真器 Burnsim 【更新至1.3版】
warmonkey
14年2个月前
发表于喷气推进
内容:太过于粗略,具体自己看录音波形图 设计图: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX推力
我的制造 最后的ZY-J系列
箭zy-h2
14年4个月前
发表于喷气推进
内容:研究火箭之前,我是研究涡喷的 现在也在研究 [upload=2] 飞上去之后,,没了推力,箭头开始垂下来,刚刚好向着我的时候突然喷了一下向我冲来。
"PIVOT"火箭资料
阿丕
17年5个月前
发表于喷气推进
内容:单级火箭发动机条件下:火箭直径:50毫米理论飞行高度:1公里理论载荷:1千克发动机:H192(地面测试正常,约为理论推力80%)电子控制核心[s:7]IC16F877电子跟踪范围:1公里(野外测试工作正常
[ASR] SRM-81-APCP 详细性能数据和试车视频
bh,王者归来
9年1个月前
回复于喷气推进
内容:当时试车的时候因为技术原因把药包放在了尾部,这样点燃的气体就会同时向内和向喷口处膨胀,向内扩散的气体温度压力均不足以点燃药柱,点燃的燃烧面部分来回在发动机里摆动,于是就会发生喘燃,直到发动机全部的燃烧面被点燃,建立正常推力,从未公开的视频中以及推力计的测量结果来看,每一次喘燃造成的波峰数值呈线性增加(第一个描点应该是向上偏移最大的,因为包含了点火药产生的推力), 如果用线性模型简单拟合,y 轴截距应该约等于0, 实际值为33.991
老外的火箭帖翻译-HIGH-5
艺术就是爆炸
13年6个月前
回复于喷气推进
内容:引用第6楼litianyue于2011-11-27 10:34发表的  :估计这箭要出事情了,我还没见到过哪个牌子的商品发动机推力一致,很有可能偏向啊,很担心这玩意变成以短程导弹,不过细想一下,可控箭也没效果
回 4楼(ltl) 的帖子
乖雪狼
13年5个月前
回复于喷气推进
内容:后面的乙醇加入水合肼是为了增大利用率,因为在此前试验时,很多双氧水从喷管喷出,这些是未分解的双氧水,由此我想加入一些水合肼将剩余的双氧水全部反应掉,这样还可以增大推力
火箭版研究课题综述与推荐(不断更新中)
拔刀斋
13年6个月前
回复于喷气推进
内容:等推力计做完实测参数之后搞精确的设计(实际用起来还是不精确的),或者直接按现有数据放宽安全范围设计?
HTPB推进剂 碳纤维发动机地面试车。
KFWJ
9年7个月前
回复于喷气推进
内容:引用 侬文成:这么长的发动机感觉堆力和我150-50发动机差不多啊,,,呵呵    感觉而已 我用了第二方案的燃料 喷燃比只有110到210,推力肯定小啦 不过工作时间变长了。  
150N试验性气态氧煤油发动机试车成功
琉璃冬
9年0个月前
回复于喷气推进
内容:在7次试验过程中,分别进行了5次富氧燃烧测试,2次全推力测试,在这几次燃烧试验中喷管并没有出现明显的烧蚀痕迹,喷注器也可以正常工作。
warmonkey
9个月20天前
电文查看详情
内容:还有一个更加简单粗暴的方法:如果不想用舵机,用一排鞭炮也可以的,一样可以产生侧向推力。,舵面可以理解为产生侧向推力的单元。
我的迟到了很久的RNX
wall哥
13年1个月前
发表于喷气推进
内容:视频里面看得出来,起飞的时候就已经歪了,看残骸的全家福发现,因为一开始喷燃比过小,还没形成推力的火焰直接把发射架烧化了,天上是蛇形飞的,上天后,发动机工作时间接近一半的时候尾翼脱落,残骸经过一个小时的搜索无果,这是点火器,激光遥控,盒子是我用竹筷子做的   悲剧原因分析:1、650固化剂制作的燃料性能不好 2、发射架用PVC制作,导致融化的悲剧3、起始喷燃比过低,起飞时推力过小,速度不足,无法达到气动稳定速度
LOX.PE燃料火箭发动机测试成功!
神の左手
12年6个月前
发表于喷气推进
内容:设计氧燃比为5,工作完成后发现聚乙烯的推移速率远低于我的预测,也就造成了氧化剂流量以远远超出, 设计推力为25公斤。,(因时间问题没有装上压力传感器所以推力不详)话不多说,先上几张照片!
简谈火箭不稳定运动
lyhhjahj
3年2个月前
发表于喷气推进
内容:空气中会有很多扰动力矩,比如说阵风,推力偏心等。,控制飞行稳定,就要让外界扰动力矩比推力矢量力矩要小。
闭环步进电机驱动
m24h
1年5个月前
回复于极客DIY
内容:位置必然有偏移 以产生扭矩来对抗外力 理想情况下 扭矩是最大扭矩的sin(偏移角度)倍 比如细分8倍 总1600步时 偏差一个细分位 有最大扭矩的0.2倍 这已经足够在一般用57电机的民用机床上造成500N以上的推力
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