重心和压心已经在考虑调整了,发动机那里,露在外面的其实是试车台的外壳,发动机本体是32mm的6061铝管
航电中水银开关的工作原理是加速度方向骤变,水银由于惯性相对火箭向上运动而触发。但此时是加速度反向,即火箭达到最高速度开始减速,而不是火箭达到最高点开始下落一是伞绳很容易被扯断,而是大大减少火箭射高。但这个方法很适合作为第二级点火的控制信号。
我们利用水银开关的这种特性设计了如下二级点火模块。
水银开关可行性测试
mmexport1674528871645.mp4 点击下载
火箭发动机使用了6061作为外壁,酚醛树脂浇筑喷口的knsb发动机。
发动机试车及相关数据
VID_20230124_110220.mp4 点击下载
确保无明显设计问题后,我们进行了二级火箭的发射。
VID_20230124_104451.mp4 点击下载
然而就在发射现场,第一个情况发生了,发动机内孔堵塞(可能是由于浇筑时内孔模具拔出过早,燃料尚存在流动性,以致内孔堵塞)点火头无法伸入底部,端面燃烧以至于推力严重不足。
与此同时,第二个意外情况也发生了,二级点火模块未能正常启动(或许应该庆幸没有触发二级点火而伤人)。返回后拆卸SD卡,检查其中记录的高度数据,然而此时又发生了第三个意外,未记录到任何数据。
PS:发一个无控一级火箭发射视频
mmexport1673359524719.mp4 点击下载
估算射高约500m
总结:1.发动机制作当引以为戒,不该忽略knsb未固化时存在的流动性。
2.二级点火及高度计模块均未正常工作的原因还未找到,初步估计是由于室外温度低,焊点存在灰锡化倾向,以及暴力安装,焊点断裂。
3.疑似气动外形有问题,重心过低,大幅度降低火箭稳定性
这次发射行动虽然惨败,但也为我们下一步工作奠定了方向,飞天是人类长久以来的梦想,航模火箭的研发绝不应视同儿戏,更不应操之过急,每个细节都必须反复斟酌,认真以待。
希望楼主再接再厉。这里建议在设计火箭的时候就计算好重心压心,并且在制作完后可以先手抛看一下稳定性如何...
重心和压心已经在考虑调整了,发动机那里,露在外面的其实是试车台的外壳,发动机本体是32mm的6061铝管
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