今天把焊台的电源解决了
电源应该有个3.3/5V给逻辑电路用 还要有一个24V以上的给风机用 风机是耗能大头 我的虽然是0.12A 但是网上有0.25A的 就6W了 其他大头是OLED 满屏约50mA 总之一个10W的双输出电源是需要的
这样的双输出电源网上也有卖 但不太便宜 我一开始打算自己做 集成放在一个板上 本来15号已经下单了dk125 但是没想到企业店就是放假早 看来要春节后才发了
后来想到用闲置的充电器电源吧 正好有个以前的小米的5V/2A/10W的充电器 型号MDY-08-EF (奇怪的是这个充电器特别小巧 后来的型号MDY-09-EF反而变大块了)
本来是想后面用sx1308升压给风机用的 但是总觉得升压比那么大 电感电流小不了 不太划算 想来想去 还是改电源吧 改变压器 增加新的抽头和整流电路
该充电器用的是iw1699B芯片的方案 属于离线式反激式的
小心地把变压器焊出来 小心加热使磁芯的胶失效 拆开 是这样的 逻辑上共有3个绕组: 主输入 主输出 辅助供电和采样 实际上主绕组分了两次绕制 把输出绕组夹在中间 以提高耦合效率
图上变压器引脚 从上到下中间3个就是主输入绕组 最右边那个其实是剪了脚的 只为了提供绕组分成两部分需要的连接点
先拆除最外面的输入绕组 记住绕制方向 保留铜线 然后就是拆5V输出的绕组(其实之前还有个屏蔽层 我丢弃了也没重新绕回) 记住方向和圈数 拆开丢弃 用更细的漆包线按原样绕制 然后接着用更细更细的的漆包线接着绕制25V(考虑有控制损耗)绕组部分 然后重新绕回最外面的输入绕组
绕组间都用玛拉胶带隔离 而高压输入绕组更是绕了两层 层间也隔离
然后利用拆去的USB插座的D+/D-无用焊盘 焊上FR102(此处电压较大 手头也没有耐压合适的肖特基 只好用快恢复二极管 恢复时间比肖特基大个几倍 100多ns 还好iw1699频率不高 没到100kHz 应该可以用) 和滤波电容 背面焊入10k负载电阻(防止空载不受控制绕组电压虚高)
通电测试 工作正常 就是测量电压 输出的是4.25V和21V 。。。我才知道 记错绕组数据了 应该5V绕组原本是6圈 我记成了5圈 连带25绕组也按比例绕少了
还好相差不大 不想再拆再绕了 于是改采样电阻吧 算了算 把原18k的改成22k的正好
再测试 5V输出5.03V 25V输出25.2V 合适用了
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