改进:
1.增加了水冷系统
2.使用了面板型喷注器,现在已经具备了安装过氧化氢催化床的功能。
3.使用六星药柱,并且减低了氧燃比,防止过量的氧气对喷管的氧化。
4.使用遥控点火与电磁阀控制,但是到达实验的场地后发现遥控器落在家里了,在试车时就改用手动代替。
5..加快的氧化剂的开启速率成功测出推移速率。由于氧化剂的流量我无法精准控制,无法准确求出方程式的两个常数(a和m)。
但是在之后的设计与制作中,可以使用1.1mm/s的推移速率进行设计。
不足:
1.喷管壁厚过大造成散热速度不够,暂定的改进方法为:将喉部重新钻孔并且攻丝,安装石墨喷喉。
2.水冷器的冷却水流速不足,对流传热效果差,改进方法为减小冷却水套与喷管之间的通道面积,提高流速。
目前对于PP—GOX燃料体系的火箭发动机(不包含燃料的供给系统)在以下问题已解决
1.燃料的稳定燃烧
2.大致推移速率的测量
3.使用面板型喷注器提高燃料燃烧的均匀性
以下问题待解决
1.燃料的燃烧完全性。暂定的改进方法:减小喷注器孔的直径并且增多孔的数量。喷注器的孔要有一些倾斜,以便产生旋转气流,使其充分混合。
2.工作时间不够。暂定的改进方法:使用石墨喷喉的310S喷管。减小冷却水套与喷管之间的通道面积,提高流速增强对流传热的效果。
过几天我可能会对石墨喷喉的发动机进行试车。等冷却问题成功解决后,就可以宣布PP-GOX燃料固液火箭发动机项目完毕。
之后将会进行PE-H2O2发动机的研究。
老规划上loli了