装箱发去打孔的喷注器单元
打孔完毕的喷注器单元
注意:再此啰嗦一句,由于离心式喷注器要求的加工精度较高,尽量使用非接触式的加工方式打孔,精度控制在0.01mm左右。其中打孔的工装设计制造同样如此,要求简单和在打孔时能够稳定的固定住工件。用书上的原话说:液流的几何尺寸与喷嘴的加工误差相比相差不太大,因此加工因素对喷嘴的工作的影响并不比喷嘴几何尺寸的影响小。在液流通道边缘上有卷边毛刺会更加严重影响液体的流动情况,降低雾化质量。
前面我们提到过,雾化质量是跟液膜有很大关系的,如果不能形成光滑的液膜,那么就无法达到预期的雾化水平。
这是低压测试的时候的场景,可以看到加工是十分精准的,液膜呈现出光滑的表面。如果低压下液膜都已经足以光滑,在高压下沿壁的液膜速度会更快,雾化效果会更好。
0.5MPa下的测试场景,特意选在深夜进行试验保证稳定压力。可以看出液膜的形成质量和液膜之间相交之处的对撞情况,若使用工质液氧的话,雾化情况只会越好不会越差,这是因为液氧的液膜会自身汽化。煤油的雾化结果与水相同,在0.5MPa的压力下能把水雾化成均匀的水雾,同样在1MPa的压力下只会更好不会更糟糕。在这里已经足以证明此次喷注器设计和制造的成功了,与CFD模拟结果完好拟合,同时也证明了对于此工况 RNG k-埃普西隆 湍流模型与 vof多相流模型 的准确性和适用性。
(黄色的是钢丝刷的铁粉,在接触水之后生锈了)
时段 | 个数 |
---|---|
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 | {{f.fileCount}} |