壳体设计:
20号钢车制,在设计过程中使用了ehco为火箭发动机做的耐压设计软件
在设计过程中我是使用A3钢进行计算。20号钢的抗拉强度为410MPa,而A3才235MPa,因此壳体具有足够的强度承受发射时的气压
感觉电容储能计算,假如子弹卡在了炮管内部的最大压强也不到60MPa,因此炮体的安全性过关
在发射时曾经出现了高压击穿空气在后部电极处和壳体间电弧放电。最后被迫采用一根电爆丝来引弧,当时真好身边有一些很细的电线,刨开一看真TMD坑爹,铝的。这个材料做电爆丝最合适了,高温下与水反应还会生成分子量极低的氢气,对效率的提升有不少好处。
由于经济条件有限子弹的制作只有使用人肉车床了(就是角磨机+手枪钻)
用的是8MM的螺杆制作,最后的重量为11.5g
之后就开始了轰隆隆的发射了
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射完之后拆开检查发现又一次缸裂了。
出现这个现象的原因是意见很倒霉的是,就是我把做好的炮体放在门口喷漆,结果被收废品的拿走了,最后被迫重新做一个,而新做的在中间有对刀口,造成了绝缘管无法放进去,只有被迫用“人肉车床”把原先的绝缘管打磨的更细。由于绝缘管不能和炮体间有较大的缝隙,炮体无法帮助脆弱的绝缘管承受,发射时的高压就把绝缘管弄碎了。 如果还有机会我会用更加有弹性的材料制作装工质的绝缘管。
在发射的途中也出现了一个问题,就是之前70cm的炮管由于生锈子弹卡住了,被迫选用45cm的备用炮管
射完了拆开检查
两电极并无明显的损坏
在发射时我也忽略了一点:电热炮的原来类似于射钉枪,最好炮口紧贴靶子,然而在发射时后坐力却将两物推开,如果我用重物放在靶子和炮体的后面可能那块铝板就被彻底击穿了。(HBI大叔就注意到了这一点)
毕竟这是我的第一次。。。。。。(这句话好肉麻,别想歪了),很多细节没有注意到,这就是我还需要学习和成长的地方。
实验完毕,根据老规矩补上loli一只